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鍛造改氧化鎂渣系后的效果驗證
文章來源:sjzwx 更新時間:2015-01-23 09:05:48
2009年5月至2010~12月,15#電渣爐采用含氧化鎂三元渣系共生產各類(含碳結、合結、合工、不銹鋼等21個品種)電渣鋼465爐,電渣鋼產量為7121.6t。一次合格率97.3%:高于指標1.3%。其中一次不合格品主要為l4.314.5tMC5大型輥坯的點狀偏析,占一次不合格品總量的68.2%。尤其201~I~7月生產電渣鋼2634.6t,一次不合格品及綜合不合格品都為零,創爐臺投產以來最好水平。2010~1~11月一次及綜合合格率兩項指標也達到了近4年來最好水平。
鋼錠表面情況:
相比含CaO渣系,渣子更易于化清,崩渣明顯減少,保證了化渣質量,鋼錠尾部生渣大幅減少,尾部成形好。通過下工序質量信息反饋,沒有發生夾灰現象。熔渣具有很好的流動性,鋼錠表面質量良好,能夠滿足熱送條件;同時補縮前階段的遞減功率操作,也確保了鋼錠的補縮質量。
疑難鋼種冶煉:
14till3及18.8-20.6tl5Cr2MolA大錠型,以前在l5#爐從未生產過,而且探傷要求很高。采用含氧化鎂三元渣系生產后,質量完全滿足用戶要求,尤其H13鋼種,得到了用戶持續的訂貨合同。據北滿特鋼提供的統計數據,2007年~2009年5月IOEI,北滿特鋼l5#電渣爐使用含氧化鈣三元渣系生產MC5,電渣鋼鍛件的探傷合格~gJb89.03%;2009年5月~2010年12月,15#電渣爐使用含MgO-~--元渣系,生產MC5電渣鋼鍛件的探傷合格率為95.53%。
經濟效益計算
使用MzO'~系后,減少鍛件(材)探傷不合格品:=鍛件(材)檢驗量×(使用CaO渣系合格率一使用MgO渣系合格率)=(4777.745+223.511)×(95.53%一89.03%)=325.082(噸)創效=鍛件(材)探傷不合格品減少量×(鍛件噸鋼售價一返回鋼平均殘值)=325.082X(16000—5044)=3561594.45(元)(注:鋼鍛件(材)平均售價以16000:~/噸,返回鋼平均殘值取5044元/噸。)