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影響電渣鋼鍛件合格率低的主要因素
文章來源:sjzwx 更新時間:2015-01-20 09:29:51
電渣鋼鍛件探傷的不合格品大多都已“質(zhì)點偏析”報出。為了確定探傷不合格品的性質(zhì),對探傷不合格的鍛件進(jìn)行過很多低倍檢驗。從多年的低倍檢驗結(jié)果來看,電渣鋼鍛件探傷的不合格品,絕大多數(shù)都是細(xì)微的氫致裂紋,也有部分形成白點。只有少數(shù)低倍試片上存在著實質(zhì)性的非金屬夾雜。多年的檢驗結(jié)果驗證15#電渣爐生產(chǎn)的電渣鋼的氫含量高是探傷合格率低的主要原因。MC5電渣鋼鍛件探傷不合格品的性質(zhì)也基本相同。15#電渣爐建成初期,原本采用“3:7”渣系生產(chǎn)電渣鋼。為了進(jìn)一步增強(qiáng)脫硫能力及改善電渣錠的表面質(zhì)量,加入了5%的石灰。多年來,多采用CaF2:A1203:CaO=60%:35%:5%的渣系。由于15#電渣爐錠型較大,采用含5%石灰的量也相對較多,且石灰具有很高的熔點(258O℃),在運輸和儲存過程中很容易吸潮。石灰在渣料加熱爐中800"12的溫度下烘烤,結(jié)晶水和吸附水很難充分去除。并且在造渣前,渣料從加熱爐中取出后的放置過程中,以及重熔過程中都有很強(qiáng)的吸濕性。尤其在重熔過程中由于l5#電渣爐充填比偏小。致使渣池與大氣的接觸面積增大,加之使用含有石灰的吸濕性較強(qiáng)的渣系,導(dǎo)致重熔過程中增氫。